
9月11日,走进玉华煤矿机修车间,正见职工李师傅手握焊枪围着一堆配件忙碌。经技术人员介绍得知,这些配件是今天刚升井的平滑靴,清洁过后由李师傅负责给平滑靴进行耐磨层堆焊。
平滑靴作为采煤机行走机构的重要组成部件,是主要易损件,因在日常生产过程中平滑靴底面与输送机槽帮滑动摩擦,平滑靴的耐磨层会产生不同程度的磨损,在使用一段时间后需要对其零部件进行更换,更换时需要对滑靴进行拆卸,一方面不利于操作,延长检修时间,从而影响生产效率。另一方面更换铸造滑靴耐磨层成本高,而耐磨层使用的周期短,频繁更换增加生产成本,降低设备开机率率。
为解决这一问题,矿井机电车间机修班组和工程技术人员查阅相关资料,结合生产实际开展研究试验,针对高强度耐磨材料选择使用和加工技术工艺,大胆设想、严谨试验,最终提供出平滑靴耐磨改造“套餐”方案。他们根据耐磨层的尺寸,选取锰钢材料,采用厚25毫米、长830毫米、宽150毫米的钢板,通过焊接、打磨等方式,加工制作出平滑靴“耐磨套”并且能够循环使用。
矿井推出的平滑靴耐磨“套餐”方案,加工流程简约快捷,耐磨套件的强度硬度均达到原装配件的质量标准。这项小创新、小改造成果投入生产使用效果显著,经综采队和机电车间测算,每个月加工修复三个平滑靴,一年下来循环使用平滑靴就能节约成本30余万元。
这一奇思妙想的成果,经过矿井大力宣传介绍,激励干部职工开动脑筋促创新,真正以过“紧日子”的实际行动,助推矿井挖潜力提效益,过上高质量发展的“好日子”。